發布日期:2016-08-03 17:56
內蒙赤峰三(sān)馬水泥廠粉磨站氣箱(xiāng)布袋除塵器(qì)已於2014年8月16日交付使用,經過(guò)30多天的艱苦奮戰,我公司十(shí)多人(rén)頂著炎炎烈日,日(rì)夜奮戰,對水泥廠破碎、粉磨、烘幹(gàn)機、立窯(yáo)等處實施了(le)DMC單機脈衝除塵器、PPC氣箱(xiāng)脈衝除塵器、LFEF玻纖袋除塵器等(děng)多台環(huán)保除塵器和輸送設備多處環保設備進(jìn)行一係列全(quán)方(fāng)位的技術改造升級,節能降耗明顯,得到了全公司一致好評!

水(shuǐ)泥磨工藝流程
水泥磨機將混合好的水泥熟料磨(mó)碎,物(wù)料通過物料提(tí)升機(jī)輸送到O-Sepa水泥O選粉器進行分級選(xuǎn)粉,水泥磨機出來的含塵(chén)煙氣則直接進入選粉器,符合要求的成品水泥粉末隨氣流被帶入氣箱除塵器進行收(shōu)集,不合要求的水泥粉末被選粉機篩(shāi)選(xuǎn)後重新輸送(sòng)到水泥磨進(jìn)行進一步的(de)粉磨。從除塵器收集下(xià)來的成品水泥被輸送到水泥庫(kù)進行存儲。
水泥磨除塵器技術參數
下表是水泥磨及(jí)收塵(chén)器的技術參數及使用的結果:
水泥磨(mó)規格:4.2×11.0m
除(chú)塵器形式:PPC128-2X9 氣箱(xiāng)脈衝清(qīng)灰
處(chù)理風量:180,000 m3/h
入口(kǒu)溫度:< 120℃
入口含塵(chén)濃度:1000g/Nm3
濾袋規格:130×3060
濾袋數量:2304 (18個分隔室)
過濾風速:1.06(全)/1.12(淨)
過濾壓降:>2600Pa
出口含塵濃度:50mg/Nm3
濾袋使用壽命:1.5年

水泥粉磨除塵器的正常與(yǔ)否決定著水泥生產線的產量與能耗,除(chú)塵器改造前,除(chú)塵器係統(tǒng)阻(zǔ)力平均在2600Pa以上,水泥粉磨係統的O性能得不到發揮,水泥生產能力一直不能提(tí)高,而耗電量也降不下來,造成每噸水泥的電耗居高不下。
經過(guò)檢查發現除塵器所安裝(zhuāng)的滌綸(lún)針刺氈除塵布(bù)袋有(yǒu)嚴重堵塞(sāi)的問題,濾袋已經被粉塵(chén)滲透,而且粉塵板結嚴重,造成了濾袋透氣率(lǜ)下降,阻力高,從而(ér)影響(xiǎng)了產量。維(wéi)護人員采取了各種方法進(jìn)行清灰,比如提(tí)高(gāo)清灰強度和清灰次數(shù),甚至(zhì)采用了人工清掃濾袋(dài)的方式,但也沒有明顯(xiǎn)改觀,而且(qiě)首批濾袋在使用了一(yī)年多的時間後,開始發生破損,經(jīng)常出現(xiàn)排放超標的問題,該批濾袋不得不進行更換,造成了很大的浪費。因此選擇一種優質的濾袋就成了當務之急。
除塵器濾袋的更換選擇
現代化水泥(ní)生產工藝中(zhōng),水泥(ní)磨收塵器要收集從(cóng)O-Sepa?水(shuǐ)泥O選粉器中出來的的(de)煙氣,其入口濃度通常高達1000g/Nm3 ,而(ér)且粉塵粒徑(jìng)細,所以這就要求濾(lǜ)料有(yǒu)很好的(de)耐磨性能,透氣率和通風量。
目前O的袋式除塵(chén)器常用的一些普通濾料不可避免地會(huì)出現運行阻力高,濾料容易“板結”而過早失效,使用壽命短等缺陷。而對於水泥(ní)生產廠家(jiā)來說,不但要求能控(kòng)製粉塵排放,而且希望能(néng)不(bú)斷地增加產量,降低生產能耗(hào),延長濾料的使用壽命,減少生產成本。 而薄膜重磅聚脂氈濾袋則完美地解決了(le)這些問(wèn)題,該濾料的過濾表麵複合了一層用“膨體”O技(jì)術製成的多微孔、極光滑的膨體聚四氟乙烯(ePTFE)薄膜,是屬(shǔ)於O的“表麵過濾”技(jì)術。由於膨體聚四氟乙烯(ePTFE)薄膜的纖維組(zǔ)織極為細密,使含塵氣體經過濾料後的粉塵排放量接近於零,可以滿足日後嚴格的排放要求。另外膨體(tǐ)聚四氟乙(yǐ)烯(ePTFE)薄膜本身具有不粘灰、憎(zēng)水和化學性能穩定等特點(diǎn),使薄膜濾料具有了(le)O的清灰性能,能使保證過濾阻力(lì)始終保持在很低的水平,而處理氣流量始終保持在較高的水平,進而大幅度提高水泥磨係統的生產效率,使成品水泥順利進入除塵器而被收集,不會使部分成(chéng)品水泥因係統風量小(係統(tǒng)阻力大(dà))而被返回(huí)水泥磨中(zhōng)重複研磨(既(jì)不利於成品水泥質量,又降低水(shuǐ)泥生產量),由此提高了水泥台時產量,達到了節電效果。