泊頭市鈺泰環保機(jī)械有限公司
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山西煤(méi)矸石製磚(zhuān)生產(chǎn)線破碎工段布袋除(chú)塵器安裝完畢

發布日期:2018-06-25 23:08

  2017年8月3日由我(wǒ)公司施工(gōng)的山西煤矸石製磚生產線破碎工段粉塵治理係統布袋除塵(chén)器安裝(zhuāng)完畢,排放達到O行業標準≤50mg/Nm3,設備漏風率≤3%。

  2017年7月5日(rì)經過(guò)現場對製磚生(shēng)產線的考察,確定了布袋除塵器的(de)施工(gōng)方案,對年產6000萬塊(折普通磚)煤矸石製磚生產線而言,破碎(suì)工段是生產工藝首端,任務是(shì)將煤(méi)矸石破(pò)碎、篩(shāi)分為2.2mm以下的粉狀(zhuàng)物料,其加水陳化(huà)後(hòu)供擠磚機製坯使用。公(gōng)司破碎工(gōng)段生產能力設計為50t/h,主要設備有細式錘式破碎(suì)機兩台,電磁(cí)振動篩全台。生產時高速旋轉(zhuǎn)或高頻振(zhèn)動致使粉(fěn)塵飛揚,生產環境惡化並給員工(gōng)健康帶來危害,必須對其進行有效治理,為員工創(chuàng)造較好的工作環境。
1、破碎機除塵器風量的選擇
  本工段產生粉塵的主要揚塵(chén)點:兩台XGP-132細式錘破(pò)機,一台(tái)MVS2035振動篩,三台設備同時工作。吸塵罩罩口麵積大有利於揚塵的抽吸,但這樣不利於現場(chǎng)設備維(wéi)護。因此,91看片采用適當加大罩口吸入風速和負壓來保證抽吸效(xiào)果。設(shè)備及罩口吸入(rù)風速(sù)為3.5m/s,負壓-500Pa,罩(zhào)口麵積為2.8m2,風量為14000m3/h,總風量為42000m3/h。考慮漏風係數(shù)為10%,含塵濃度較大,風速適當。因此,選用PPC96-6脈衝式除塵器,其過濾風速為1.2m/s,處理(lǐ)風量為40100m3/h,除塵器(qì)風機(jī)選用G4-73N1100,左45°,55KW,流量31554m3/h-66553m3/h,全壓3301Pa-2194Pa。設備總過濾麵(miàn)積557m2,采用這(zhè)些除塵設備後,粉塵排放符合GB16297-1996《大氣汙染物綜合排放標準》的規定。
2、管道布置
  管(guǎn)道(dào)布置采(cǎi)用就近原則。脈衝式除(chú)塵器盡(jìn)量靠近破碎車間,主管道盡量靠近三台揚塵設備。風管盡(jìn)量(liàng)采用較高風速,避免灰塵在管道內降塵。主管道管(guǎn)徑為φ820×3,材質Q235鋼板焊接,和支管φ620×3,每台設備管道安裝風量調節閥,根(gēn)據(jù)揚塵不同適度開啟(qǐ)。錘破(pò)集料皮帶巷受錘破高速旋轉影響導致二次揚塵,增(zēng)加兩路φ620分支管道,用於集料皮帶巷收塵。
3、使用效果
  除塵器(qì)設備投入使用後,收塵效果良好,破碎工段員工不用(yòng)佩戴防(fáng)塵口罩即可工作,較好地改善了工作環境。增加設備巡檢次數,降低設備事故率。脈衝式除塵器排放的粉塵導入第一道攪拌機中,增加了(le)原料細粉粒,改善了泥料塑(sù)性。整個工程的投運收到了一舉多得的效果。
山西(xī)煤矸石製磚生產線破碎(suì)工段布袋除塵器安裝完畢
山西煤矸石製磚生產線破碎工段布袋除塵器安裝完畢

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